皖北煤电卧龙湖矿用科技创新之“光”照亮科学发展路_看安徽
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皖北煤电卧龙湖矿用科技创新之“光”照亮科学发展路

时间:2013-05-15 00:00来源: 作者:老网站
 
   【谢超 尹圳淮北报道】 面对矿井瓦斯大、防治水工作难等难题,皖北煤电卧龙湖矿把科技创新作为企业发展的助推器,切实在发挥科技创新的驱动作用上下工夫,不断健全创新体系,实施科技项目,着力解决矿井面临的突出问题,提高矿井的安全保障能力和持续发展能力,用科技创新之“光”照亮企业科学发展之路。
    技术升级为安全护航。针对顶板、瓦斯等影响矿井安全生产的关键因素,该积极引进先进技术,不断加强对“一通三防”工作的管理,摸索出一套具有卧龙特色的瓦斯治理之路。
    该矿北翼采区为多煤层联合开采,主采煤层均为突出煤层,在采用圆钻杆水力钻进施工穿层钻孔时,由于8煤层瓦斯含量大,煤层松软,继续穿透6、7煤层时,容易出现煤体跨落堵塞钻孔,造成埋钻、烧钻、断钻等事故,甚至会出现高强度喷孔,对瓦斯管理和施工安全造成极大威胁。针对这一问题,该矿对原工艺使用的圆钻杆加以改造,在圆钻杆外焊接钢带,钻头进入煤层后,通过浅螺纹旋转带动煤岩粉排出孔外,因螺纹搅动作用,使煤岩钻屑持续向孔外排出,保证了孔内畅通,使钻孔瓦斯均衡排出,杜绝了喷孔的现象,解决了钻探施工造成的瓦斯超限难题,大大提高了钻探工效,同时保证了钻孔施工安全。
    同时,为了全面提高封孔质量,有效保证矿井瓦斯抽采效果,使煤层消突工作落到实处,该矿还加大了对封孔工艺的改进。将顺层钻孔封孔段长度确定为不低于15米,现场使用7根PVC封孔管和一根封孔铁管,孔口外露长度约0.2米到0.3米,将孔口与封孔管底部用聚氨酯封住,各封2米,在孔口预留一根注浆管,将中间部分注入速凝水泥浆,达到封孔的目的。在穿层钻孔封孔时,将钻孔孔口用水泥锚固剂固定,预留1根注浆管,利用注浆泵将水泥浆从孔口预埋的塑料管注入孔内。通过封孔工艺的改进,增加了封孔的密闭性,单孔抽采浓度提高到30%以上,安全效果显著。
    管理创新提升掘进水平。矿井的发展速度取决于掘进水平的高低,面对矿井地质条件复杂,瓦斯治理工程量大,制约单进不利因素多等现状,该矿牢固树立“没有进尺就没有钻尺,没有钻尺就没有产量”的掘进理念,通过大力实施五个优化和管理创新,进一步提升掘进水平,推动矿井健康高效发展。
    优化施工工艺流程,推行七项“平行作业”法,即打眼与出矸、打眼与帮部支护、打眼与喷浆、打眼与钉道、出矸与帮部支护,出矸与掘砌水沟平行作业、铺道与管线敷设平行,提高生产效率;合理布置耙矸机挪移距离,使用皮带机出货的,采用长距离移挪耙矸机,减少移机次数,提高扒矸效率,使用矿车出矸的,实行短距离挪移耙矸机,提高装岩速度。优化人员配置,根据掘进工作面条件、出矸系统状况及作业方式,合理配置人员,并实行人员动态调配管理,最大限度发挥人力资源效能。理顺出货、运料系统,采用无极绳绞车运输,减少运输环节和人员配备,实现运料系统快捷高效。加大设备投入,确保每个迎头都有2部备用锚杆钻机、凿岩机和风镐,减少投入备用设备造成的工时浪费;推广应用多部锤钻眼技术,在大断面实现4部凿岩机打眼,提高打眼速度。
    同时,该矿还实行“1元钱”罚款和安全、质量、培训、任务约谈制度,从思想上触动管理干部,使其反思自身在管理过程中存在的问题,提升了管理干部的责任意识,增强了各项工作任务落实力度;实施掘进系统日分析制度,每天下午由掘进矿长或掘进副总主持召开掘进专业兑现会,进行日分析、日考核、日兑现;制定了职工保勤制度,实行台阶式奖励办法,有效地提高了出勤率,最大限度地发挥人力资源效能。实行快速掘进法后,单进水平由原来的平均90米左右提高到现在的110米左右,掘进工效提高了20%以上,为该矿的正常生产接替打下了牢固的基础。
    降本增效深挖效益节点。面对日益严峻的经济形势,该矿认真贯彻公司“消除浪费,提高效率”活动要求,在消除显性浪费、控制隐性浪费上下工夫,实现了科技创新与深挖效益“双赢”的良好效果。
    在工作面布置及设计中,该矿先通过施工穿层钻孔和顺层钻孔,对各煤层的赋存情况进行探查分析,对煤层的可采性和可采范围进行充分论证,最大限度的减少了地质构造对产品质量的影响,从源头上为“零杂质”管理奠定了基础;大力开展井下文明生产专项整治活动,对井下环境卫生进行了专项整治,在各采掘迎头、生产系统设置了专用活动式编织袋垃圾桶和专用杂物车, 收集棉纱、再生布、芭片、铁器、饮料瓶等杂物,垃圾桶存满后倒入专用杂物车内,做到了垃圾、杂物集中存放、集中转运、集中升井,杜绝了杂物进入生产系统。加强过程监督,形成完整的煤质巡查监督管理体系,严禁大矸石及杂物进入系统。所有的半煤岩掘进头,煤矸必须分掘分运,车皮必须清理干净后再装煤。确保了煤炭质量的源头管理。
    同时,该矿加大对脏杂煤、掘进煤的回洗力度,从脏杂煤中要效益。以前脏杂煤内杂物、矸石较多,很难直接回洗,现在经过“零杂质”管理,升井后的煤车内基本无杂质,直接转运到原煤机尾和原煤一起回洗,为矿井创造了可观的经济效益。